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Die Motoren wurden mir ENtstörkomponenten versehen (Drosselspulen, Abblock-C gegen das Gehäuse und über die Anschlüsse)
Der Ruderservo im selbstgebauten Gehäuse und angeschraubtem Arm.
Die gegenläufigen Schrauben. Weil ich kein Linksgewinde schneiden kann, habe ich selbstsichernde Muttern verwendet. Dem Schiff liegt ein Paar Ersatzschrauben dabei!
Hier ein Foto vom Probebetrieb. Der Empfänger ist jetzt auf der schwarzen Strebe angeschraubt und die Fahrtregler sind mit doppelseitigem Montage Klebeband oben auf den Motoren festgeklebt. Der gelb Pfeil deutet das nächste Problem an: Das Schaltergehäuse stößt auf den Motor
![:(](wcf/images/smilies/nein.gif)
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Hier Y-Adapter für die Fahrtregler. Ich wollte den kleinen nehmen, doch bei der Bauhöhe kann ich den Deckel dann nicht mehr schließen, also musste ich die Kabelvarianten nehmen.
Also den Beifahrersitz losgeschraubt. Die Löcher von Sitz aufgebohrt und mit nem Lötkolben die Magneten reingeschmolzen. Das gleiche habe ich mit den Löchern im Boot gemacht und die mit etwas Kleber gesichert. Das alte Loch wurde zugeklebt und ein neues für den Schalter gebohrt und gefeilt.
Nochmal von oben mit Schalter. Den Hebel habe ich etwas gekürzt und jetzt auch etwas Schaumstoff im Sitz , damit kein Wasser in den Schalter läuft.
Wie versprochen habe ich die Schrauben markiert. Am schwaersten waren die Stopfen unter der Scheibe zu entfernen. Das erfordert Geduld und evt. nen Skalpell, um an der Scheibe etwas Material abzutragen.
Der Link zum Video von der Probefahrt ist einen Post höher. Jetzt muss ich die Akkus verlöten und anpassen.